兰州石化炼油厂利用技术进步,大力建设节能型企业,通过对年140万吨重催装置余热锅炉进行改造,每年可创造经济效益670.5万元。
年140万吨重催装置上的余热锅炉是与催化装置配套的烟气余热回收装置,自投产以来,开开停停,装置能耗居高不下。
为节约能源,炼油厂对重催装置余热锅炉进行了技术改造。一是取消锅炉本体汽包及蒸发段受热面,简化锅炉系统结构;二是增加低温过热器,增强锅炉过热能力;三是更换省煤器,强化传热,降低烟气流动阻力;四是采用水热媒省煤器系统,提高低温段省煤器入口水温度,消除省煤器低温露点腐蚀;五是采用正压防爆固定旋转式蒸汽吹灰器,有效清除受热面积灰,降低排烟温度;六是改造燃烧器,使炉膛达到稳定燃烧工况。
改造后,重催装置再生烟气全部进入锅炉回收,中压蒸汽量显著提高,每小时可多产10吨蒸汽,所产蒸汽品质达标,实现了节能的目的。
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