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广船国际刮起提效新旋风

时间:2013/5/31 10:04:00五金机械网点击率:80 字号:
[摘要]   ●积极推行“工位相对固定、类型相对固定、人员相对固定”的分工模式及看板管理模式,加快信息反馈,提高问题的处理效率。   ●用白铁皮制作“假”卫生单元工装替代“真”卫生单元进行现场管路的校装,实现

  ●积极推行“工位相对固定、类型相对固定、人员相对固定”的分工模式及看板管理模式,加快信息反馈,提高问题的处理效率。

  ●用白铁皮制作“假”卫生单元工装替代“真”卫生单元进行现场管路的校装,实现管路系统完整工序前移,使得下水(出坞)的船舶上建区管路系统的完整性大大提高。

  ●自制外板支撑架,节省了搭架和拆架的人力物力。

  为进一步提高生产效率,广州广船国际股份有限公司以管理提升活动的开展为契机,广泛动员各生产部门查找管理短板,理顺制约生产效率提高的关键环节,在公司内刮起了一股“向精益管理要效益,向工艺优化要效率”的新旋风。

      优化造船模式

  精益管理促效益

  为确保“生产模式精益化”,广船国际造船事业部成立了部门管理提升活动工作小组,并通过调研、座谈等形式拟定了“完善总装造船中间产品作业标准,提高下水(出坞)完整性,缩短码头周期,提高生产效率”等工作目标。目前,“生产模式精益化”管理提升项目正有序展开。

  在分段专业化生产方面,该公司造船事业部积极推行“工位相对固定、类型相对固定、人员相对固定”的分工模式,由广船公司舾装件厂负责艏艉分段制作,造船事业部内业课负责平直分段制作,顺德船厂负责上层建筑、机舱分段制作等,通过调整分工,使分段制作效率得到明显提升。

  在分段提供与生产需求之间的协调方面,广船国际造船事业部积极推行看板管理模式,加快信息反馈,提高问题的处理效率。看板更新由原来的一周一次改为一周三次,力求及时将最新动态告知施工单位及施工人员,确保按需生产;地面指挥部则实施例会制度,每周二、周四召开例会,每天晚上还专门组织召开需求协调会,协调各方资源。

      优化生产工艺

  工序前移提效率

  为提高船舶下水(出坞)完整性,广船国际万达公司在船台(船坞)阶段用白铁皮制作“假”卫生单元工装替代“真”卫生单元进行现场管路的校装,实现管路系统完整工序前移。

  据了解,卫生单元一般要在单元位涂装完成后才能吊装就位,再进行现场管的校装;待校装完成后,还要将这些现场管拆回车间进行焊接及表面处理,再安装复位。要完成这一系列繁琐的工作需要花费大量时间,如果工期延长,上层建筑区域其他木作安装就会受到连累,严重影响后续工作的展开。为了让管路系统尽早完整,万达公司创新施工工艺,在卫生单位还未吊装到位之前,采用白铁皮制作一个“假”的卫生单元工装替代“真”的卫生单元,实现了现场管路提前校装。该施工方法在船上成功试验后,正逐步在全公司推广。从目前已经完成的校管效果来看,利用“假”卫生单元工装进行管路校装,使得下水(出坞)船舶上建区管路系统的完整性比以往有了很大提高。

      自制工装设施

  减少搭架工作量

  为减少船舶搭架工作量,广船国际造船事业部搭载课自制了外板支撑架,并于近日在一号船台投入使用。

  据了解,按照施工流程,对艉部外板加装支撑的难度非常大,不仅需要大量的搭架及施工人员配合,而且搭架过程耗费时间多。

  为此,搭载课根据工艺要求自制了10台外板强力支撑顶架来解决这一问题。对应机舱外板不同位置的要求,支撑顶架分为5种规格,每种规格制作了2台。支撑架内设置扶梯,人员通过扶梯可到达架顶进行支撑安装,这样不仅较好地避免了原来搭架拆架过程中容易发生的问题,而且新工装可以拆解,为企业节省了搭架和拆架的人力物力。

(来源:中国船舶报)

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