近来,结构分厂下料区采用等离子切割机套材下料,代替原来的板材加工先剪切后切割的老工艺,这一变,让薄板材料利用率提高了3%以上。
原来薄板下料在板材加工中心进行剪切,由于行程有限,加上零件形状各异,所以在生产时只得先将板材剪切至1500mm左右的小块钢板在进行切割加工,而且每块钢板上有150mm钢板是卡钳范围不能加工的,最后只能扔掉,造成材料浪费。今年以来,结构分厂通过工艺改进,采用数控等离子切割机下料,有效行程横向达到1800mm,纵向有效行程为6500mm,不用在进行剪切,直接将整块钢板放置在加工平台上,这样一来既省掉了剪切钢板的工序,又可以提高钢材利用率。有一种零件,过去用老工艺下料,一张钢板只能出4件活,改为数控等离子切割机下料后,通过套材下料,能出9件活,并能充分利用空间多套6种较小的工件,最高材料利用率达到85%,有效降低了生产成本。原来仅卡钳部分,单块重量就达5.3公斤,如果按每班加工50块钢板来计算,全年扔掉的卡钳部分的总重量就达66.25吨,通过改进工艺,过去扔掉的都成为有用之材,年可节约材料资金20多万元。
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