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沧州炼化各装置开工精细管理突出节能

时间:2010/10/28 10:04:00五金机械网点击率:15 字号:
[摘要]  做气密试验时,重整装置撤压给加氢装置,S-zorb装置撤压给加氢装置,合理使用氮气资源,大约可节省1/8氮气用量——在结束检修后的装置开工中,沧州炼化各单位增强节能意识,紧“抠”开工细节算“细账”

  做气密试验时,重整装置撤压给加氢装置,S-zorb装置撤压给加氢装置,合理使用氮气资源,大约可节省1/8氮气用量——在结束检修后的装置开工中,沧州炼化各单位增强节能意识,紧“抠”开工细节算“细账”,降低了装置开工期间的能耗。

  在开工管理上,沧州炼化生产处优化开工网络,压缩开工时间,控制大机组的空转时间,空压机从10月8日开启后,在满足送风需要的同时,白天开机,晚上停机,一天可节电1万度。各装置开工衔接紧密,避免放火炬。对于扫线、引油等工作,对各车间提出明确要求,检查流程严格执行“三级”确认,避免蒸汽和油品不必要的浪费。

  沧州炼化各车间在开工中注重节能,炼油一部按照开工网络调整开工顺序,把握施工质量和检查质量,针对新旧流程的不同,合理使用蒸汽用量;水冲洗时,一塔水各塔轮流使用,常减压和气分装置各用水700吨,节约了一半的水用量;提前谋划,开启节能设施,提前把热媒水引到装置,有效地利用热量。

  炼油二部优化开工步骤,将压缩机复合试车和装置气密有机结合,减少了单独的压缩机复合试车环节,减少了1/6电能用量;将烘炉和介质升温有机结合,重整烘炉时将重整催化剂升温干燥,为催化剂氯化更新和开工进料提供准备,加氢烘炉时提升气密反应器气壁温度,预计可节约40多吨瓦斯。

  炼油三部对装置新上的3个水罐引入消防水做沉降试验,试验结束后水不排放,继续作冷焦用水,节约了3000立方米水;开工引油精确卡量,少产生污油;扫线以吹扫憋压节能为主,注重吹扫质量,不大量排放蒸汽。

(来源:互联网)

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